1.3存在问题
图1为原喷氨格栅积灰前、后照片,图2为原反应器顶部导流板积灰照片。
图1原喷氨格栅积灰前、后照片
由图1、图2可见:原喷氨格栅积灰严重,喷嘴大范围堵塞,使其失去分区调节喷氨量的功能;原导流板及水平烟道积灰严重,且在宽度方向上积灰高度不同。
图2原导流板积灰照片
2原因分析
2.1煤质情况
积灰与煤灰化学成分密切相关,因此,可通过煤灰的化学成分来判断积灰程度。表4为灰沾污性的两种判定准则及其对该厂煤质的判定结果。由表4可见,该厂煤灰具有严重的沾污性,在条件合适的情况下,极易造成积灰。
表4煤灰沾污性判定情况
2.2喷氨格栅结构
原喷氨格栅将单侧烟道分为2×8共16个分区,每分区对应1.62m2烟道截面。每个分区结构为一根喷氨母管(φ133mm×5mm)分出8根喷氨支管(φ57mm×3.5mm),每根支管上向上伸出2根高度为130mm的喷嘴(φ21.3mm×3.5mm)。单侧烟道原喷氨格栅结构如图3所示。
图3原喷氨格栅结构
由于燃用了高沾污性灰分的煤种,易在低速区积灰。竖直烟道中,烟气向上流动,灰堆积在喷氨格栅母管、支管等背面的低速区,形状类似于刀片。烟道越粗,形成的积灰越高。当积灰高度超过喷嘴后,极易因积灰垮塌而堵塞喷嘴,从而造成大面积的喷嘴堵塞。