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脱硫脱硝除尘环保设施正常运行 缘何出口烟尘超标?

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-10-12 13:04:47   来源:北极星  编辑:环保节能网  浏览次数:134


北极星环保网讯:一、运行工况:

2017.07.13#4炉蒸发量936t/h,排口烟尘4.6mg/m3,浆液泵运行台数2台,烟气量96万Nm3/h,入口硫份1200mg/m3,干式电除尘电场高压全部投入运行,一、二电场高压运行方式“手动连续”调整,三、四、五电场高压运行方式为“二次电流限制”,烟尘仪为抽吸式,约2h仪用气反吹一次,以避免探头堵塞。

CEMS

二、异常现象:

00:06#4炉排口烟尘由4.7mg/m3瞬间升至38mg/m3,约4min后恢复正常,出现频率约1次/1小时,脱硫、除灰运行工况稳定,联系CEMS维护人员现场检查现场表计正常,手动标定后,波动仍然出现(图1),查看省环保网站无考核。

三、原因分析:

异常波动时除雾器没有冲洗,排除石膏颗粒的干扰,湿除二次高压运行稳定,也无打火现象,仔细检查干除运行情况,各参数稳定,考虑到烟尘波动的规律性,检查振打系统,发现末级电场阳极板振打周期为3600s,与烟尘出现的频率吻合,人为启动振打,果然数据波动,怀疑是极板积灰过多,振打时造成烟尘二次飞扬所致,查看最近煤种情况,灰分高达20%,灰分增多,运行人员未及时加大一、二电场出力,加大了末级电场的收灰负担,其二、自投运以来,各阳极板振打为自动周期运行,且投运方式为“一键周期”,即末级电场的四个高压阳极板振打为同步开启,振打时间50s后,同步停止,由于振打的同步性,加剧了二次扬尘,致使排口烟尘数据超标。

四、处理结果:

1、改变末级四个高压阳极板振打周期为1800s,加强振打,且实行错时振打

2、提高前置一、二、三、四电场高压出力

3、与锅炉加强联系,根据煤种灰分及时调整电场出力,及时调整阳极板振打周期

4、各电厂振打重新设定,避免同步振打,杜绝二次扬尘,经调整后排口烟尘波动减小,逐渐趋于稳定(图2、图3)。

CEMS

CEMS

来源:微信公众号“除灰脱硫脱硝技术联盟”ID:dchlyxjs;本文由“除灰脱硫脱硝技术联盟”独家授权给“北极星环保网”转载,未经授权严禁转载

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