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350MW超临界机组冷态启动全负荷脱硝控制策略

放大字体 缩小字体 发布日期:2018-04-17 20:05:39   来源:新能源网  编辑:全球新能源环保网  浏览次数:271


4.2对蒸汽侧影响效果分析

(1)至汽轮机冲转阶段,省煤器入口给水温度升高约87℃、水冷壁出口温度基本持平、低温过热器出口温度降低约16℃、屏式过热器出口温度升高约39℃、高温过热器出口温度升高约43℃。下图3为2017年3月16日、7月5日#2机组冷态启动至汽轮机冲转阶段锅炉一次汽系统蒸汽温度对比分析。

图3汽轮机冲转阶段一次汽系统蒸汽温度对比分析

(2)至汽轮机定速3000rpm阶段,省煤器入口给水温度升高约43℃、水冷壁出口温度升高约12℃左右、低温过热器出口温度基本保持不变、屏式过热器出口温度升高约32℃、高温过热器出口温度升高约68℃。下图4为2017年3月16日、7月5日#2机组冷态启动至汽轮机定速3000rpm阶段锅炉一次汽系统蒸汽温度对比分析情况。

图4汽轮机定速3000rpm阶段一次汽系统蒸汽温度对比分析

(3)至汽轮机定速3000rpm阶段,低再入口温度升高约22℃、低再出口温度升高约133℃、高再入口温度升高约26℃、高再出口温度升高约36℃。下图5为2017年3月16日、7月5日#2机组冷态启动至汽轮机定速3000rpm阶段锅炉二次汽系统蒸汽温度对比分析。

图5汽轮机定速3000rpm阶段二次汽系统蒸汽温度对比分析

5采用全负荷脱硝控制策略机组启动过程中的安全注意事项

(1)由于采用等离子点火,为了较早的提高尾部烟道烟温,存在尾部烟道二次燃烧的风烟,启动过程必须注意尾部烟道各段烟温变化情况,必须投入脱销、空预器连续吹灰。

(2)由于启动过程中再热侧烟气挡板全开、过热侧烟气挡板全关,在机组并网初期及低负荷阶段,再热蒸汽流量小,随着锅炉热负荷的持续增大,使得低再、高再出口汽温上升较快,此时高再出口蒸汽温度可通过减温水进行控制,避免再热汽温大幅度上升,同时应严格再热减温水量的控制,保证蒸汽温度有合适的过热度,防止高温再热器进水;另外,还需加强对低再出口汽温的控制,防止低再管壁超温,可通过缓慢、小幅度开大过热烟气挡板进行控制,调节过程需重点关注SCR入口烟温的变化。

(3)并网后再热烟气挡板的调节应以SCR入口烟温高于投入允许值、低再管壁金属温度不超限及高再出口汽温不超限为原则进行控制,应控制好调节幅度,防止SCR入口烟温突降造成SCR退出运行。

(4)严格按设计要求脱硝系统,防止脱硝催化剂的热力及化学损坏。一是防止烟温低投入脱硝系统造成催化剂堵塞、失活;二是严格烟温控制,避免催化剂温升超限导致催化剂机械破坏,下表6为机组启动过程中SCR入口烟温升速率控制情况。

表6SCR入口烟温升速率控制情况

6结论

通过采取上述运行控制措施,在锅炉点火后4小时左右SCR入口烟温即可达到脱硝装置允许投入烟温,#2机组本次启动并网前SCR入口烟温分别为:A侧324℃、320℃、300℃,B侧为302℃、321℃、313℃,在保证机组安全和脱硝催化剂使用寿命的前提下,顺利实现了机组启动并网前脱硝系统投入运行。

随着国家环保要求的日益严格,华能荆门热电通过运行操作优化,以提升SCR入口烟温为原则,通过调整给水温度、汽温、烟温及加强运行精细化操作等措施,在机组冷态启动过程中实现了全负荷脱硝。为国内火电机组在以不改造设备的前提下,实现冷态启动全负荷脱硝提供了借鉴。

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关键词: 生物质 机组 温度

 
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