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天然气无人值守管理办法

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【专家解说】:井站无人值守”是至关重要的条件。 运作—— 中心站三大类 从西南油气田公司实施中心站管理模式的井站看,实现无人值守的办法主要有3个:通过优化简化工艺流程,为老气田的老井站无人值守创造条件;合理应用成熟技术,把新气田的井站设计成无人值守的井站;通过“就近组合”,采气站员工融入脱水站(增压站、集输气站),通过远距离实时监控,实现井站无人值守。 卧88中心站:它是卧龙河采输气生产的一部分,包括卧88、卧28等10口气井和7座单井场站,管道约56千米。目前采用轮班作业制,每轮班由原来的16人降到11人,吃、住在卧88井,每天巡查气井和管道。对于异常气井,及时派员工常住,保障正常生产。 广安气田A区块:以须家河组为主力产层,单井产量低。在设计开发方案时,通过采用井下节流、单井采气、集中脱水等成熟的新技术和新工艺,优化简化了地面工艺流程,实现了数字管理,使中心站管理模式成为降低开发成本的重要措施。目前,广安气田A区块有10个中心站,管理50多口气井,操作员工100多人。如果按传统的井站管理模式,操作员工要在200人以上。七桥中心站:由七桥脱水站、七桥集输气站和附近的9个采气站组成。日脱水处理天然气250万立方米,日输气能力为630万立方米,气井都是高压、高产井,日产量约200万立方米,并向重庆梁平县供应民用天然气。现在有员工15人,相当于没实行中心站管理模式前的1/3。 安全——五大保障措施先行 采输气生产,安全是天字号工程。西南油气田公司实施中心站管理模式,提高无人值守井站本质安全环保能力的措施主要有以下几种。 改进老气田工艺流程。针对开采后期的井口压力远远低于设备安全压力的实际,拆除不必要的设备,降低流体阻力,提高自产能力。同时,按照“经济适用,便于维护”的原则,应用疏水阀自动排液系统、加注泡排剂自动启停等装置,提高生产自控程度,既满足安全环保要求,又降低生产成本。 重点井站实施重点监控。天东19井中心站等建有完善的SCADA系统,通过数据采集、视频等措施监控12口单井、脱水装置的生产运行。卧88井中心站则与作业区建立内网连接,实现生产数据网络采集和传输。 完善井口安全截断系统。龙门气田12口井大部分安装有井口安全截断系统,能实现远程关井和一级节流前压力超高、输压超低、井场火灾自动截断功能。 加强场站设备防盗保障。对部分周边社会环境复杂的井口,加装井口安全防护罩,减少人为破坏的风险。 配置必要交通工具,改造生活设施。派驻站值班车到中心站,用于巡井和生产应急处理,值班车辆定期轮换一次,车辆的管理纳入中心站统一管理。 配套—— 管理制度应运而生 全新的管理模式,呼唤与之配套的制度。西南油气田公司各单位根据实际,完善并执行了中心站模式的管理制度 在“井站生产管理办法”、“井站优化简化指导意见(试行)”基础上,各单位制定了“井站生产管理实施细则”,明确了巡检、汇报等制度。重庆气矿中心站较多,气井产量区别很大,资料录取制度和巡检制度十分细致:由中心站负责管理的井口压力高于1.6兆帕且产地层水的采气井站每天巡检一次,井口压力高于1.6兆帕且不产地层水的采气井站每两天巡检一次,开采末期且井口压力低于1.6兆帕的采气井站每3天巡检一次。 井站无人值守,尽管有监控设备,也通过“外委管理”看护。基本原则是:与当地保安企业签订资产看护合同,细化安全教育,强化准入管理。每天巡查一次,用电话向中心站报告看护物的状态。 各中心站的直接上级组织也执行了新的巡查制度:生产办、专职巡查人员、中心站人员组成巡查管理小组,承担相应职责,对巡查不到位、走过场的严格按相关规定进行处理,以提高巡查质量。 在中心站员工配置和培训方面,各单位精心安排:开展新工艺、新设备推广应用的技术培训,组织采气、输气、脱水、增压等工种的操作培训,扩展采气工的内涵,并熟练掌握和使用各类应急设施和器材,熟知岗位事故处置措施和预案,100%持证上岗。搭配合理,各班组综合实力均衡。 效益—— 节省人力物力财力 目前,西南油气田公司的重庆气矿、川中油气矿、蜀南气矿、川西北气矿、川东北气矿都建有中心站,总量已超过50座,缓解了新气井、增压站大量增多引起的人力资源紧缺的矛盾。虽然员工差旅费、车辆使用费增加了,但井站能耗、材料、维修等方面的费用下降得更多,总体上节约了成本。新气田实行中心站管理模式,一口井的生活辅助设施公用,可大量节省产能建设投资,并缩短建井周期。据川中油气矿测算,无人值守井站的地面配套投资约相当于有人值守井站的50%,产能建设时间约30天,新气井最快7天就可投产。 管理川东地区各气田的重庆气矿是西南油气田公司的产气主力。去年,这个矿分析了旗下19个中心站的管理运行成本,综合能耗、材料消耗、维修费等人工成本大幅降低,相当于包括员工差旅费、车辆使用费、无人值守站安全监控费等在内的生产成本增加的3倍。 尤其值得一提的是,老气田经过优化、简化采输气工艺流程后,拆除了供用电设施、通信设施,降低了用电、通信成本费用,也减少了维护工作量,节能降耗效果十分明显。据统计,拆除的变压器9台和停用的3台变压器,每月可减少用电约1.3万千瓦小时。 虽然中心站管理模式可提高效益,但对高风险井、高含硫气井、人口密集区的井站、周边治安条件较差的井站,西南油气田公司没有实施中心站管理模式。

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