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高压变频器在现场高压风机节能改造中的应用  

放大字体 缩小字体 发布日期:2018-09-04 19:49:29   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:350


  3 改造方案

  考虑到变频器退出运行后,为了不影响生产,确保系统正常工作,配置工频旁路,当变频器出现故障时,将电机投切到工频下运行。整个系统由1台高压变频柜、1台控制柜、1台变压器柜、一台旁路柜、一台电机及一台送风机组成。

  共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,QS2与QS3采用机械互锁,并采用S7-200PLC控制系统实现电气连锁,避免系统误操作。当QS1、QS2闭合,QS3断开时,电机运行在变频状态;当QS1、QS2断开,QS3闭合时,电机工频运行,此时高压变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。

  在变频改造以前,风机均采用调节风板开度的方式控制锅炉进风量,由于其电机裕量较大,因而电能的浪费特别严重,同时由于频繁的对风板进行操作,导致风板的可靠性下降,影响机组的稳定运行。且电机工频起动特别困难,起动电流大,对电网冲击较大,并造成电机笼条松动、有开焊断条的危险。一般起动后不允许停机。

  进行变频改造后,风机的风板开度保持全开,基本不需要改变,根据实际所需的风压,由DCS系统通过PID调节计算,输出4~20mA模拟电流信号发给变频器,通过调节变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节送风量的目的,满足运行工况的要求。

  同时,进行变频改造后电机在启动和调节过程中,转速平稳变化,电流没有任何冲击,解决了电机启动时的大电流冲击问题,消除了大启动电流对电机、传动系统和主机的冲击应力,大大降低日常的维护保养费用。

  4 天山水泥厂节能效果分析

  天山水泥厂五台风机经过变频改造后提高了运行的自动化程度,降低了大量电能损耗,较大程度地降低了运行成本,取得了较好的经济效益和社会效益。

  循环风机(变频器型号AMB-HVI-3550KVA/10)

  高温风机(变频器型号AMB-HVI-2500KVA/10)

  收尘风机(变频器型号AMB-HVI-800KVA/10)

  磨煤风机(变频器型号AMB-HVI-630KVA/10)

  窑头风机(变频器型号AMB-HVI-500KVA/10)

  6结论

  上述各厂风机经过变频改造后,节约了大量的电能,改善了工艺过程,电机实现了软启动,延长设备的使用寿命,减少维修量;电机的振动情况得到了改善,取得了预期的效果。

  中高压变频调速系统是实施有效节能的重要装备,是国家当前社会经济发展的急需,在加快建设节约型社会的历史进程中,我们必将迎来一个高压变频调速技术发展和推广应用的时代。

 
关键词: 变频器 输出

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