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MBBR工艺处理化工废水中试研究

放大字体 缩小字体 发布日期:2016-06-15 20:50:16   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:264


  浙江某化工集团污水处理厂原有A/O,O工艺,主要是去除污水中的高凯氏氮,但进水由多种生产废水组成,水质复杂,尤其生产乙炔而产生的电石渣上清液含有高浓度的Ca2+、s2一对微生物硝化反应和污水处理厂的运行产生较大影响。本中试对原工艺进行了一定的改进,在前端增加预处理设施,将后端的附着态好氧段改为悬浮态和附着态共存的MBBR工艺,强化了硝化效果,经过试验取得了阶段性成果。

  1试验材料与方法

  1.1原水水质

  中试进水为污水处理厂均质池的出水,其水质指标见表l。根据试验要求,提高进水氨氮浓度,以硫酸铵作为氨氮补充药剂维持,TKN质量浓度在120—220 m∥L。

  1.2工艺流程及主要装置

  污水处理厂现运行工艺为A,O,O工艺(见图1),前面A,0段为活性污泥法,后段好氧池投加弹性填料,设计流量为14 400 m3/d。中试装置流程见图2,流量为100 L/h,24 h连续运行。

  该中试装置的特点是增加了预处理设施,并将第二段好氧改为MBBR工艺,由于该工艺为悬浮态和附着态两相,省去了中沉池。各主要装置的规格、尺寸见表2。

  2试验结果及讨论

  2.1启动及运行条件

  该中试于2007年4月开始运行,首先接种微生物,所投加的污泥均来自该污水处理厂一段好氧池。以生活污水和加硫铵的自来水培养MBBR的硝化菌,

    
 
关键词: 浓度 工艺 填料

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