当前位置: 首页 > 新能源资讯 > 节能减排资讯 > 正文

工业循环水处理系统异常情况应对方案

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-03-30 10:33:23   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:371


No.2查漏的方法

1、色质联用分析仪—多需萃取富集后进样

2、根据水质特征可选择分析:

油含量分析——跟踪分析

氨氮分析

COD分析

TOC分析——变化率

No.3泄漏的原因分析

物料泄漏无非两个原因:

一是物料侧:酸性成分引起—催化剂、溶剂、物料等

二是水侧:腐蚀—垢下腐蚀、微生物腐蚀、氧腐蚀

No.4泄漏后的处理措施

1、切断漏源。

2、排污置换。

3、手动强化旁滤反冲洗。

4、控制好药剂指标,加大杀菌剂力度,可加生物分散剂;

汽油、轻烃---挥发性大,水溶性低;

柴油、苯系--挥发性大,有乳化性,加破乳剂;

氨——调好pH后,每天加非氧化杀菌剂。

炼钢厂油泄漏

冶金行业炼钢厂浊环冷却水系统属于直冷开式循环水系统,主要用于炉体、连铸机等设备冷却。在喷淋冷却过程中,产生一定数量的氧化铁皮和冲刷出一定数量的设备润滑油,通过水处理运行工艺并配套投加水质稳定剂进行处理,浊环水水质好坏直接影响喷嘴堵塞率,特别是停机检修炼钢设备润滑油、机油容易带入循环水体,造成水质异常,具体如下:

炼钢工艺流程图

No.1漏油的判断

炼钢厂常用润滑油有机油、黄油、齿轮油,设备停机检修时容易漏入水体,最明显的特征是水体乳化,水质中COD含量会迅速增加,浊度和油含量迅速升高,水质变黄(机油泄漏时水体表面有颜色),水体絮凝效果差,表面漂浮厚厚一层絮凝体。

最科学最有效的是通过水质分析指标确定:

检测指标现场备注
余氯检测不到
浊度迅速升高水体发黄或发白
总铁有升高趋势
色度有升高趋势
COD迅速升高
迅速升高

有一条就要增加分析频度,确定分析合理,报告调度,查找冷却器泄漏源。

No.2漏油的危害

一是水体乳化,影响絮凝效果

二是浊度迅速增大,容易堵塞喷嘴

三是消耗杀菌灭藻剂量,造成菌藻滋生

No.3处理措施

1、切断漏源

2、排污置换

3、手动强化旁滤反冲洗。

4、增大溢流量,表面浮油集中收集

5、增加絮凝剂、杀菌灭藻剂用量

考虑到环保因素,采用不排污处理含油循环水避免循环水受到更严重的污染。

当循环水浊度大于30NTU,含油量大于10mg/L,传统的处理方法是大排大补,通过大量置换使水体恢复正常。现环保要求不允许排污置换。

为尽快恢复正常生产,减少油对系统的损害,可采用物理和化学相结合的处理方法。先进行人工捞油,将水面浮油尽量捞去,目的是减少污染,回收可利用资源,然后按要求分批加入化学药剂,将设备及管道内壁黏附油污清洗剥离,通过生物降解,配合旁滤池反冲洗,使降解产物排出系统,从而净化水质。

维持正常的循环水浓缩倍数运行操作,不大量排水,不污染环境。转入正常后补加缓蚀阻垢剂,对系统进行补膜处理

No.4漏油操作步骤

1、关闭漏油源

找到漏油的换热器后立即把它关闭,切换出系统。

2、捞油

系统稳定后,关闭旁滤池,人工捞油,尽可能将上层浮油排出系统并回收利用。

3、加药及处理过程

根据现场情况,每天按处理方案进行,其过程及当天相应水质情况详见表 漏油处理过程

日期具体实施过程备 注

时间药剂名称用量mg/L

每天8:208:308:408:50SL-L4SL-L2SL-L1SL- L310102010加大旁滤池反冲洗量当日停止加氯第四天加大通氯量,维持余氯0.5mg/L。
9:3014:0015:1516:1016:3016:5017:00SL-L1SL-L2SL-L4SL-L1SL-L22030103040

在全封闭、不排污、不置换的条件下,加药后第二天,经过生物降解,含油量及浊度就明显下降,几天后,水质基本恢复正常。生物降解污染物最终产物为非粘性的生物絮状体,不粘附石英砂,可由旁滤系统带出水场。

在全封闭、不排污、不置换的条件下,除油处理几天,即把污染物基本清除干净,浊度、油含量降至l5 mg/L以下,监测指标中试管腐蚀率达标。

  2  3  
 
关键词: 泄漏 循环 水质

[ 行业资讯搜索 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报

猜你喜欢
0条 [查看全部]  相关评论
 
推荐图文
2012年节能减排工作压力骤增 能源管理体系百科
我国清洁发展机制项目发展状况
推荐行业资讯
点击排行
 
 
网站首页 | 联系我们 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言