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氮肥废水处理的四大工艺技术对比

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-05-29 06:32:45   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:402


2、结果与讨论

2. 1 A2/O2 工艺对污染物的去除效果

调试完成后,对A2/O2 工业化装置进行3 个月的连续监测,考察其对COD、氨氮和总氮的处理效果。监测期间进水COD、氨氮和总氮的变化幅度均较大,且COD超出设计进水水质下限频率为95.6%,氨氮和总氮超出设计进水水质上限频率为7%和5%,表明实际水质碳氮比明显低于设计水质。在此情况下,出水COD、氨氮和总氮分别满足50、15 和50 mg/L 排放标准限值的达标率依次为94.2%、94.7%和90.2%,表明A2/O2 工艺对COD、氨氮和总氮具有良好的去除效果和较好的抗冲击负荷能力。

2. 2 污泥负荷与处理效果关系

监测期间各污染物的去除率都有随着污泥负荷升高而升高的趋势。COD负荷多集中在0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d) 范围内,去除率约为65%~90%; 氨氮和总氮负荷分别集中在0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d ) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d) 范围内,去除率分别为90%~97%和56%~73%。总体来说,在监测期间污染物能够得到较好的去除,这也为同类工程设计和运行提供了借鉴。

2. 3 污泥沉降性能

在运行期间系统内SVI 值比较稳定,基本都在60~100 mL/g 之间。虽然微氧池中DO 浓度平均只有0.6 mg/L,但由于其后端好氧池内DO 浓度维持在较高水平(2.2 mg/L),并且停留时间达到9 h,因此并未对污泥的沉降性能造成显著的影响,有效避免了常规低DO 条件下短程硝化反硝化工艺中常见的污泥膨胀问题。

2. 4 COD、氮化合物浓度和控制参数沿程分布

在稳定运行状态下,对A2/O2 系统各功能区中COD和各类氮化合物浓度及运行控制参数进行30d 连续监测,其平均值结果如图2 所示。

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废水首先进入缺氧池,与来自好氧池的混合液以及来自二沉池的回流污泥混合,氨氮浓度大幅下降。好氧池混合液带来的大量NOx--N,在缺氧池DO 均值为0.2 mg/L 条件下可充分利用进水中的碳源进行反硝化反应。根据碳平衡计算可知,约44.6%的COD是在缺氧区中经反硝化降解的。由于反硝化过程中会产生一定的碱度,缺氧池中pH值保持在7.6 左右。

厌氧池接收了来自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮浓度进一步稀释。同时,厌氧池集中了来自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厌氧池中(DO 值约为0.16 mg/L) 利用剩余碳源可进行进一步的反硝化反应,使得约27.8%的COD得以去除。值得注意的是,由于来自微氧池回流液的NOx--N中约50%为NO2--N,其反硝化过程所需碳量较NO3--N减少40%左右,因此可有效减少系统碳的消耗,实现不外加碳源条件下TN 的达标排放。另外,来自微氧池的低pH 值回流混合液部分抵消了反硝化过程产生的碱度,使得厌氧池内pH值从7.6 降至7.4。

微氧池中DO 约为0.6 mg/L,厌氧池出水带来的COD和氨氮在有氧环境下可分别发生碳化反应和硝化反应。但是由于该废水本身COD浓度较低,在之前缺氧区和厌氧区中的反硝化过程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD浓度较厌氧池中下降的幅度很小,仅为22.9%; 而氨氮浓度下降约40%。通过对亚硝酸盐和硝酸盐的浓度进行比较可以看出,微氧区内的亚硝酸盐积累率达到48% 左右,接近短程硝化反硝化的判断标准(50%) 。这主要是因为较低的DO 浓度(DO<1.0 mg/L) 对硝化细菌的抑制程度大于亚硝化菌,更有利于亚硝化菌的富集。另外,由于亚硝化菌的真正基质FA 对硝化细菌也具有明显的抑制作用,所以在微氧池内投加碱度保持pH 值在7.8 左右,可使FA 浓度(0.95 mg/L) 处于硝化菌的抑制范围而不会对亚硝化菌产生影响。因此通过DO 和pH 值控制,可强化微氧池内短程硝化反应的进行,为整个A2/O2 系统的高效低耗脱氮打下基础。在A2/O2 工艺的小试中,保持同样的运行条件可使微氧区的亚硝酸盐积累率达到90%以上,可是在实际工程应用中由于其水量水质波动均较大,因此亚硝酸盐积累率只能达到48%左右,但是从前述处理效果可以看出,其已可较好地满足实际工程对出水达标排放的要求。

好氧池中DO 浓度均值为2.2 mg/L; 受硝化过程碱度消耗影响,其pH 值下降至7.2。在此条件下硝化细菌占据优势地位,因此可将来自微氧池的NO2--N和氨氮充分氧化为NO3--N,其亚硝酸盐积累率下降至23.2%,恢复全程硝化运行。由于在之前微氧池中可生物降解的COD基本已经消耗殆尽,因此好氧池中COD浓度基本没有变化; 而氨氮经好氧池进一步硝化处理后,出水从14.7 mg/L 降至5.1 mg/L,保证了出水氨氮的达标排放,这说明A2/O2 系统中好氧池的设置是十分必要的。

2. 5 A2/O2 生物处理系统能耗分析

借鉴城市污水处理厂比能耗分析的方法,对废水处理站内A2/O2 系统的用电设备进行了实际电耗检测,取三次检测耗电量均值统计其比能耗,即吨水处理电耗及处理1kgCOD、氨氮、总氮电耗等,结果如图3 所示。

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废水处理站A2/O2 系统吨水比能耗和COD比能耗分别达到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和总氮比能耗分别为3.43 kW·h/kg 和2.94kW·h/kg。工程应用表明: A2/O2 工艺是一种较为节能的氮肥生产废水生物脱氮处理工艺。

3、结论

①采用A2/O2 工艺处理氮肥工业废水(15 000 m3/d),在实际处理负荷变化较大的情况下,出水COD、氨氮、总氮等指标可满足国家和河南省《合成氨工业水污染物排放标准》。

②稳定运行期间,COD、氨氮和总氮污泥负荷分别为0.02~0.07kgCOD/(kgMLSS·d)、0.01~0.04kgNH3-N/(kgMLSS·d) 和0.02~0.05kgTN/(kgMLSS·d),其去除率基本可稳定在65%、90%和56%以上,并可有效避免低DO 条件下污泥沉降性能不佳的问题。

③控制微氧池DO 值为0.6 mg/L、pH 值为7.8,并提高其混合液回流比至150%,亚硝酸盐积累率达到48%,处理系统可实现短程硝化反硝化运行。

④ A2/O2 系统吨水和COD比能耗分别达到0.43 kW·h/m3 和1.51 kW·h/kg,氨氮和总氮比能耗分别为3.43 kW·h/kg 和2.94 kW·h/kg,该工艺在处理氮肥化工废水脱氮过程中实现了低能耗运行。

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关键词: 硝化 浓度 废水

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